石油石化行業(yè)對成品油,醇類的卸車經常用離心泵或者滑片泵,但是很多情況下,卸車效果好,但是到最后階段的卸車工作,也就是掃倉階段,泵會出現(xiàn)氣蝕震動的現(xiàn)象。
這樣的問題應該怎樣解決。方法是降低有效氣蝕余量,降低有效氣蝕余量的方法在網絡中都可以搜索得到,本文不贅述。調整有效氣蝕余量牽扯到改變客戶方管路設計,所以,最好的方法是選擇合適的泵型式。
我們認為,卸車在最后階段,產生氣蝕震動的原因,在于轉速高,流量大,管道中的流量并不能滿足輸送要求,所以需要氣體補償,導致產生震動。
采用容積式泵降低轉速是一個比較好的方法,比如凸輪轉子泵可以允許氣液混輸態(tài)輸送,只要過流腔體中存在介質,凸輪轉子泵可以管道進行抽空,這樣可以實現(xiàn)掃倉功能,將罐底殘留的介質抽吸干凈。
凸輪轉子泵為何可以實現(xiàn)氣液混輸,原因在于它的設計,離心泵如果進行抽空工作,機械密封很容易燒毀,凸輪轉子泵采用集裝式機械密封在獨立的中間隔離腔,不與介質進行直接接觸。凸輪轉子泵的出口轉速比較低,在卸車工藝,無論是火車卸車還是汽車卸車,我們建議的初步選型轉速在350rpm左右,根據(jù)客戶的實際工況要求,進行適當降低,目的是為了在卸車后半部分的掃倉階段,保證泵不發(fā)生氣蝕震動的現(xiàn)象。
卸車泵在最后階段解決氣蝕問題,可以采用更換泵型式,改為凸輪轉子泵,可以最大程度上避免氣蝕震動現(xiàn)象的發(fā)生,具體的解決方案可以聯(lián)系羅德凸輪轉子泵wanyijia.cn 技術工程師為你能提供方案4008005717。